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西安钢板校直工艺改进

一、概况  西安钢板校直第二轧钢厂热轧钢板的轧后精矫直是采用11辊钢板矫直机,矫直机前后有输入及输出辊道共38台单辊电机,矫直钢板规格的厚度为4~40mm,宽度为1500~2300mm,矫直速度为0.5~1.5m/s,主传动电动机的功率为505kw,原工艺规定,热轧后的钢板的矫直与国内大部分中厚板厂一样,在一般情况下采用传统的三道矫直工艺。  二、改造的必要性 西安钢板校直 通过对三道矫直工艺的跟踪和现场分析,发现这种工艺在实际作业中存在以下几个方面的问题,直接影响到生产成本和生产组织。 第一,三道矫直使电耗增大; 第二,辊耗增大,换辊周期短;  第三,对矫直宽而薄的板的适应性较差,矫直效果偏差; 第四,三道矫直后的钢板的表面质量欠光洁; 第五,西安钢板校直由于工艺线布置上矫直机与冷床间的距离太短,三道矫直容易使板头撞翻冷床拉钢小车,造成生产过程中的混乱。 针对以上几方面存在的问题,有必要对现行的三道矫直工艺进行改进,根据资料的介绍和掌握的现场情况,并进行了对比后,决定采用矫直机的一道矫直工艺。 三、改造内容及主要技术参数 1、改造内容  对原工艺制度进行改进,将热轧后钢板的三道矫直改为一道矫直。 2、改进后主要技术参数
  1)压下量  一道矫直的压下量只需比三道矫直时的压下量相应地增加1~1.5mm,对于不同的规格,参照值如下:
        ≤1600 1600~1800 1800~2000 ≥2000 ≤6 3 3 3.5 4 6~8 2.5 2.5 3 3.5 8~12 2 2 2.5 2.5 12~14 2 2 2.5 2.5 14~20 1.5 1.5 2 2 ≥20 1.5 1.5 1.5 2   
                                                                     单位:mm 2)倾动量  倾动量的给定是对应于不同的规格以及宽度来给定的,参照压下量的给定对应的倾动量如下表:  ≤1600 1600~1800 1800~2000 ≥2000 ≤6 -0.4 -0.8 -1.0 -1.5 6~8 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0 8~14 +0.5 0 -0.2 -0.5


14~20 +1.0 +0.8 +0.3 0 ≥20 +1.5 +1.0 +0.5 0                                                                                       单位:mm 3)边辊调节量  边辊的调节在轧制≥12mm以上扳时是可以不采用的,通过调整下量及倾动量可以达到板型平直度的需要,对于轧制12≤以下规格钢板时、尤其是宽度≥2000mm时通过边辊的调节来完善板的平直度,对应不同规格,对边辊的调动量如下表:
   ≤1600 1600~1800 1800~2000 ≥2000  入口辊 出口辊 入口辊 出口辊 入口辊 出口辊 入口辊 出口辊  ≤6 -1 +1 -1 +1.5 -2 +2 -2 +3 6~8 -1 +0.5 -1 +1 -2 +1.5 -2 +2 8~10 0 +1 0 +1 0 +1.5 0 +2 10~12 0 +0.5 0 +0.5 0 +1 0 +1                                                                                  单位:mm  四、主要技术特点  1、对压下量、边辊调动量的实现远程操纵。  2、采用一道矫直对开矫温度的要求提出更高的要求。必须保证开矫温度才能达到理想的效果。  3、要求操作工要有较快的应变能力,根据实际情况对各项参数值作出及时的调整。  五、改造效果  该项目从投入使用以来,效果非常明显。 1、电耗指标有较明显的下降;  2、矫直辊的换辊周期从原来的2个月提高到改进后的6个月,使矫直辊的消耗降低了三分之二;  3、改进后,产品的表面质量有了很大的改善,减少了出现表面废品的几率,提高了产品的市场形象。 六、推广应用情况  该项目在二轧厂丁作业班率先使用的情况效果明显,而且操作工在调节好各项参数以后操作极其简单,大大降低了操作难度。目前,该工艺制度在全厂得到了推广,使用效果非常明显。 七、存在问题  1、目前矫直机还有部分配套设备有待完善。操作工在对各项参数值得调节时还必须有人在现场确认,西安钢板校直对操作工的调节提出了更高的要求,同时也要求操作工必须具备较高的素质。  2、对矫直温度提出更高的要求,必须保证开矫的温度,如果开矫的温度保证不了,钢板的平直度欠理想容易造成浪弯和瓢曲。 八、经济效益分析  1、西安钢板校直矫直机主机的功率为505kw,矫直机机前、机后单辊电机共有38台,每台额定功率为3.7kw。根据目前各作业班的平均生产水平,每天约轧制600块钢板的水平,按平均每块钢板的长度为15m计算,采用1m/s的矫直速度,年有效作业率为74.5%(2000年全年水平)。则电耗的节约情况如下: a、每年主电机节约的电耗为:  W(主机)=p×t×n×365×74.5%                     =505×600×2×15×74.5%×365/3600                    =686610.6kwh b、每年单辊电机节约的电耗为: W(单辊)=p×t×n×365×74.5%                     =3.7×38×600×2×15×74.5%×365/3600                    =191163.3kwh  c、根据以上对主电机、单辊电机的分别计算可得出每年节约电耗为: W(年)=W(主机)+W(单辊)                =686610.6+191163.3                =877773.9kwh                ≈87.78万kwh  e、工业电耗的单价为0.53元/kwh(财务提供),则节约资金为: 0.53×877773.9=465220.16元≈46.5万元  2、矫直机实行一道矫直后,换辊周期增长到原来的三倍,辊耗下降,与改进前比较矫直辊的消耗降低了三分之二,矫直辊每次的换辊维修费用为2万元(二轧厂设备科提供),改进前每年须进行6次换辊维修,改进后只需2次大的换辊维修,则每年节约维修费用为: (6-2)×2=8万  3、合计年经济效益为:46.5+8=54.5万元。 九、结论  1、西安钢板校直矫直机实行一道矫直工艺是成功的; 2、该工艺有较高的可操作性和实用性;  3、西安钢板校直该工艺改进后,为公司创造了一定的经济效益和社会效益

 
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